发布者:鸿博环保设备
发布日期:2018-01-07湿式除尘器的收尘机理与干式电除尘器相同,区别是清灰方式不同,干式电除尘器通过振打方式来清灰,而湿式除尘器是靠液体冲洗集尘 、放电 方式来进行清灰。在湿式除尘器里,由于喷入水雾,而使粉尘凝结、增湿,粉尘和水雾在电场中一起荷电,一起被收集,水雾在收尘 板上形成水膜,水膜冲洗 板 线,保持 板 线清洁。
湿式电除尘器运行中存在的问题及对策
1.下灰斗U型水封管路下水不畅
存在的问题:为了防止下灰斗净烟气倒灌,特在下灰斗底部增设U型水封管路和排空门。但在运行中发现,由于下灰斗来水中含有大量的粉尘颗粒和内脱落的鳞片等,且仅靠水自重流动,长期运行 易造成粉尘及鳞片沉积,导致U型水封管路通流面积减小,下灰斗来水下水不畅。在U型水封管路上部设有1个滤网,用于过滤下灰斗来水中的杂物等。内部脱落的鳞片等大块杂物 易造成滤网堵塞,导致循环水和补给水在灰斗内淤积,当灰斗液位达到 高度时,积水会漫过下层电场 板 线,从而造成下层电场输出短路跳闸。解决措施:在U型水封管路底部加装一路脱硫工艺冲洗水,定期进行管路冲洗,冲洗水通过排空门排出,沉积的粉尘和小块鳞片及时被清理;加大人工维护力度,通过U型水封管路排空门,定期对U型水封管路底部沉积的粉尘和鳞片进行清理;在运行过程中,当U型水封管路滤网堵塞时, 停运湿式除尘器,对滤网进行清理,否则会影响机组运行。经过计算,灰斗的容积40m³,循环水总流量约17m³/h,补给水流量约20m³/h,在不考虑烟气带水等水损耗的情况下,灰斗可容纳1h的循环水和补给水的水量,而清理滤网每次只需要20min,故可在滤网前U型水封管道上设置2只手动蝶阀,正常保持全开状态,当清理滤网时,关闭2只手动蝶阀,隔断下灰斗来水,清理完成后,开启2只手动蝶阀,湿式除尘器的稳定运行。
2.本体人孔门泄漏存在的问题:湿除本体设有人孔和通道,以便对内部构件进行检修,本体人孔门全部为矩形设计,共14个,尺寸450mm×600mm,采用干式静电除尘器人孔门密封方式,即内外门密封,其中10个已出现了不同程度的渗水、泄漏,同时,渗漏的液体严重腐蚀人孔门外壁,不但污染现场作业环境,不利于电厂 文明生产,而且由于腐蚀,给设备造成了 的 隐患。
解决措施:针对矩形人孔门渗水、泄漏的问题,对内门重新打密封胶的临时措施,已暂时 渗水、泄漏的问题;在紧固矩形人孔门螺栓时,易由于人孔门受力不均,造成紧固不牢靠,进而导致渗水、泄漏,故利用机组检修机会,对人孔门进行改造,采用600mm单层圆形人孔门,人孔内壁采用FRP加强玻璃鳞片方式,由于湿式除尘器内介质温度一般不高于60℃,因此采用法兰+耐油胶板密封方式,可人孔门无泄漏、无腐蚀。
3.排污PVC管路泄漏
存在的问题:湿式除尘器排污水的温度一般在50℃左右,采用脉冲式排污,排污间隔90s,排污时间60s,排污压力0.4MPa。虽然PVC管道的耐压性良好,可达到1.0MPa,但是PVC管道存在热稳定性和抗冲击性较差的问题,对于脉冲式排污和冷热交替的变化工况适应性较差,导致PVC管道弯头粘结处频繁泄漏,且湿式除尘器排污水水量,排至含煤废水进行处理,既污染了环境又增加了处理成本,可考虑进行综合利用。
解决措施:将PVC管路 换为Φ89×3的316L不锈钢管路,同时,截弯取直优化管道走向,减少了弯头数量,降低了流动阻力;经化验分析,湿式除尘器排污水水质满足脱硫制浆用水的水质要求,故新增一路排污水至脱硫石灰石浆液箱管路,用于脱硫制浆,采用2只电动蝶阀调整、切换,湿式除尘器排污水量(约12t/h)小于脱硫石灰石浆液箱的制浆用水量(约37t/h),故脱硫石灰石浆液箱可容纳湿式除尘器排污水量,改造后,可节约脱硫制浆用水12t/h,实现了湿式除尘器排污水的综合利用,有助于电厂节本增效。
4.电场运行参数波动较大
存在的问题:高压控制系统规格GGAJ02K,额定1.2A/72kV,在空载升压试验时,二次电流1000mA左右,二次电压64kV左右;在带水升压试验时,二次电流800mA左右,二次电压50kV左右,但是运行一段时间后,某些电场运行参数波动较大,二次电压30kV~40kV之间波动,二次电流300mA~450mA之间波动,火化率平均23。
解决措施:初步判断由于受循环水工况变化所致,循环水中含有 的粉尘颗粒,会堵塞喷淋喷头,喷头堵塞后,水雾无法形成,形成水流,造成异 间距发生变化,导致电场运行参数波动大,故在机组检修时,对循环水喷淋喷头进行 检查, 换无法雾化的喷淋喷头,同时,由于循环水喷头堵塞后,无法对 板 线进行 冲洗,造成 板 线积灰严重,异 间距发生变化,也会导致电场运行参数波动大;在循环水管道上增设2只Y型过滤器,循环水经过过滤后,再进行喷淋雾化冲洗,减少细微颗粒对喷嘴的影响;加强灰水分离器区域巡检,及时处理存在的缺陷,灰水分离器的灰水分离效果,降低循环水含粉尘量,提高循环水品质,降低喷嘴堵塞;利用机组检修机会,对 间距进行检查、调整,满足设计要求300mm, 间距偏差为±10mm。